广东电网公司2008年变压器类设备运行情况总结.ppt
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1、广东电网公司2008年变压器类设备运行情况总结 广东电网电力科学研究院 年月,本总结分以下几个部分: 第一部分 2008年取得的主要成绩及完成的主要工作 第二部分 主要生产技术指标 第三部分 2008年变压器类设备运行情况分析 介绍主要的设备事故及故障,1. 整体情况,全年变压器类设备的运行状况总体稳定良好,没有因变压器类设备故障导致对社会和公司造成重大不良影响、对资产造成重大损失的生产安全事故,没有发生重特大电网和设备事故,设备事故、故障率在去年的基础上进一步降低,为胜利迎峰渡夏、保障全网安全用电做出了贡献。,2. 2008年变压器类专业完成的主要工作,1.按照南方电网公司2008反事故措施
2、的要求,制定广东电网公司2008年反事故措施,大力落实各项反事故措施。 为贯彻落实南方电网公司2008反事故措施的要求,省公司组织研究并制定了广东电网公司2008年反事故措施。 各供电局都能够按照省公司要求,制定计划,落实资金,较好地完成了反事故措施的实施。有关反事故措施完成情况如下: 1.1开展500kV主变加装绝缘油在线监测装置的工作,建立绝缘油在线监测网 在去年的基础上开展500kV主变加装绝缘油在线监测装置的具体实施工作。在供电局和装置制造厂家的协助下,完成了500kV主变和部分重要220kV主变的绝缘油在线监测装置的安装,,1.2开展500kV主变压器(电抗器)及部分220kV主变、
3、110kV主变绝缘油腐蚀性硫钝化剂添加工作 2007年对全省500kV主变压器(电抗器)绝缘油进行了腐蚀性硫普查工作。结果表明,全省500kV主变(电抗器)绝缘油中含有腐蚀性硫的有29台(其中电抗器1台)。 通过添加钝化剂一年多的跟踪分析,添加钝化剂后变压器运行良好,均未出现异常,且油品质量未见明显变化,并均通过腐蚀性硫试验。证明添加钝化剂作为预防腐蚀性硫导致变压器故障的措施是可取的、有效的。 2008年,省电科院及有关供电局按照省公司广东电网2008年迎峰度夏工作方案的要求,开展9组(27台)500kV含腐蚀性硫变压器绝缘油钝化剂添加工作。截至目前,已完成博罗站2变、汕头站3变、增城站3变、
4、惠州站2变、罗洞站3变、曲江站2变等6组变压器添加工作。 按照省公司2008年反事故措施要求,对 220kV及110kV变压器绝缘油腐蚀性硫进行普查,已普查了约400台,发现约70台存在腐蚀性硫。目前已完成中山供电局5台110kV主变及珠海供电局5台220kV主变的钝化剂添加工作。,1.3加强500kV SF6 CT的气体监测 按照广东电网公司2008年反事故措施的要求, 加强了500kV SF6气体CT的气体监测,防止500kV SF6气体CT事故,已完成了所有500kV SF6气体CT的采样送检工作,共302相。发现罗洞站有两组CT SO2气体含量偏高,正在进行跟踪分析。 2加强对500k
5、V变压器的油质技术监督 根据关于开展500kV主变绝缘油定期检验监督工作的通知的要求,2008年4月6日至6月28日广东电网电力科学研究院对23个500kV变电站共210台主变压器(其中含500kV高压并联电抗器49台)本体绝缘油进行了色谱分析、水分含量、含气量和颗粒度的定期检验监督,整体情况良好。各供电局对去年定检中发现的一些异常设备加强了监督,在电科院的技术指导下,针对设备存在的问题及时采取了有效的措施,保证了设备的安全运行。,3做好广东电网配置1组525kV、1000MVA备用变压器的工作 开展广东电网配置1组525kV、1000MVA备用变压器的可行性研究工作,2008年完成购置并放置
6、于东莞局500kV莞城站。 4开展三菱变压器高压套管加装防雨闪辅助伞裙的工作 针对三菱500kV变压器高压套管存在因大雨发生雨闪的隐患,组织对国内有关单位进行调研,并与三菱联合试验进行研究。经过调研及试验,决定对所有三菱500kV变压器高压套管加装防雨闪辅助伞裙。截至2009年3月18日,除揭阳榕江站#2、3#主变未安装外(计划3月底前完成),其余的33组已完成安装。,5 建立变压器中性点直流监测系统 变压器中性点直流电流监测系统分为一期、二期两期建设。一期自2005年开始建设,2005年年底完成建设,覆盖了16个500kV变电站41台变压器,39个220kV变电站39台变压器。二期自2006
7、年开始建设,2007年年底完成建设,覆盖了6个500kV变电站共9台变压器,86个220kV变电站共126台变压器。通过监测系统一期、二期建设,目前实现了对22个500kV变电站50台主变,125个220kV变电站165台主变中性点直流电流在线监测。,6抓好变压器类设备的巡视,及时发现设备存在的缺陷并进行处理 在进一步规范变电运行人员日常巡视工作的基础上,建立了专业人员定期巡视制度,定期开展专业人员巡视。 针对变压器类设备的常见、多发缺陷,结合变压器类设备计划性停电机会,安排检修专业人员到场开展消缺、维护工作,检查变压器类设备油位、主变套管油位是否正常,检查并处理变压器阀门渗漏油缺陷、对变压器
8、冷却风机添加润滑油,检查接线端子、线夹是否存在发热缺陷、螺母是否锈蚀,检查变压器变低穿墙套管、母桥热塑套管是否存在开裂缺陷,检查SF6气体压力是否正常, 积极开展变压器类设备的红外热成像检查工作,确保变压器类设备安全、可靠运行。 7认真做好相关技术规范、管理规定的编制工作 组织编制变压器类设备预试标准化作业指导书26个。组织修编变压器类专业相关工作流程指导书31个。 8 认真做好缺陷设备的检修维护工作。 各单位认真贯彻预试规程和反事故措施,严格执行设备全过程管理制度、质检大纲,认真执行现场作业指导书制度,合理安排检修计划,加强对变压器类设备安装和检修过程中油务、绝缘的全过程监督管理,严把检修和
9、安装质量关,及时消除了变压器类设备的事故隐患,设备健康状况得到改善。,9认真做好出厂监造及交接验收工作,抓好变压器类设备全过程管理 各供电局积极抓好变压器类设备全过程管理工作,从招标、选型、监造、安装、交接验收、运行、维修等主要环节严把质量关,特别做好出厂监造及交接验收工作,严格按国家标准、部颁电气施工验收规范和南方电网技术规程及反措要求进行验收,不缺项不漏项。在交接验收阶段共发现缺陷一大批,有效地避免了有缺陷的设备进入电力系统。 重视主要设备的出厂监造工作,对主变、500kV互感器等重要设备坚持到厂见证制度。见证关键材料、关键部位、关键工序及出厂试验,做到监造通过才予以出厂。 省电力科学研究
10、院积极配合广东电网公司迎峰度夏及其他重点工程项目的建设,完成多个500kV变电站设备的交接验收试验,对全省新安装及大修后的220kV及以上变压器(含电厂)进行了约80台次的局放试验,发现220 kV琴江站#1主变及茂名天泰站主变检修后质量缺陷,有效的保证了投运设备的质量。,10贯彻执行南网预试规程,努力完成设备预试工作 为了防止设备事故,确保电网和设备的安全运行,各供电局认真贯彻执行南网预试规程,充分利用电气、化学、红外三种检测手段以及停电试验、带电测试和在线检测等方式相结合,严格按周期和计划安排设备的预试,圆满地完成了全年的预试工作任务,并对预试、定检、检修中发现的设备缺陷进行分析和处理,把
11、设备事故消灭在萌芽当中。 今年的预试工作中,发现了一大批设备缺陷和安全隐患,使得可以及时对这些缺陷进行处理、及时消除安全隐患,保证了安全供电。,11完成一批技术改进项目,积极消除设备存在的问题 在省公司的统一领导及部署下,各供电局完成一批技术改进项目,更换或大修了一批老旧、存在缺陷、参数不合适的设备,使得全公司的设备状况有进一步改善和提高。全年检修500 kV主变2台,技改更换220 kV变压器9台,改造220 kV变压器18台,更换110 kV三卷变压器45台, 更换110 kV二卷变压器50台,改造110 kV变压器55台。更换500 kV电流互感器63台,更换220kV电流互感器177台
12、, 更换220kV电压互感器18台,更换110kV电流互感器更换333台, 110kV电压互感器更换50台,110kVCVT更换30台,35 kV电流互感器更换49台。有载调压分接开关吊检14台次,更换1台。,12开展西门子220kV高阻抗变压器引线加固改造工作 东莞供电局信垅站#2主变因110kV线路受雷击跳闸引发变压器低压侧内部短路故障,该主变容量240MVA、是济南西门子公司生产的高阻抗变压器。事故原因分析认为,变压器低压侧线圈与电抗器之间的避雷器受传递过电压影响击穿,而设计上对低压侧线圈与电抗器之间的引线固定存在缺陷(即绑扎紧固不牢),从而引发变压器低压侧发生短路故障。 经济南西门子确
13、认我公司电网运行中还有220kV信垅站#3变、联禾站#1变、风田站#1变、金源站#1、#2变、仰天站#1变、大良站#3变等7台结构类似的变压器,厂家也确认并承诺要对上述7台变压器进行加固。截止目前,除惠州局因为停电原因还有三台未能进行外,其他已经完成加固改造。,13开展上海MWB SF6互感器运行情况汇总分析及缺陷处理 上海MWB互感器公司作为国内主要的互感器供应商,其生产的SF6电流互感器占了相当大的市场份额,我省也大批量采用,约占60%。但是,由于产品结构、工艺、质量控制、原材料等方面的原因,随着运行时间增长,该厂生产的SF6电流互感器存在的问题逐渐暴露出来,在我公司的运行情况越来越不理想
14、,发生的影响安全运行的缺陷、故障甚至事故呈逐步上升的趋势,有些是大批量的缺陷,缺陷率达14%,已经严重影响了电力系统的安全稳定,极大地增加了运行部门的维护工作量。 针对存在的缺陷,省公司组织电科院等单位进行专题研讨,将设备运行情况进行统计汇总。并联系MWB,要求MWB提出处理意见。 受厂家配合、停电计划等原因的影响,该项工作进展并不顺利。,第二部分 主要生产技术指标,2008年, 500kV变压器可用系数99.618,同比提高0.002个百分点。220kV变压器可用系数99.808,同比提高0.124个百分点。 截至2008年底,广东电网公司运行中110kV及以上电压等级的变电站1433座,同
15、比增长128座,增幅9.8%。其中500kV变电站26座,500kV变压器183台,容量 51750MVA ;220kV变电站232座,220kV变压器515台,容量 94050 MVA ;另有110kV变电站1102座;110kV变压器2317台,容量100458.3 MVA,变压器新装及总量统计表,变压器类设备事故率统计表,变压器类设备障碍率统计表,变压器类设备缺陷率统计表,第三部分 2008年变压器类设备运行情况分析,变压器运行情况分析 目前广东电网公司500kV变压器生产厂家主要有三菱、西门子、ABB、常州东芝、广州维奥伊林,220、110kV变压器生产厂家以中山ABB、常州东芝、江苏
16、华鹏、常州变压器厂、西门子、保变,沈变、广州伊林、广东电力设备厂为主。 产品在抗短路能力、带负荷能力、工艺水平、制造质量等多方面都有一定程度的提高 总体来看,变压器运行的可靠性进一步提高,发生事故的次数及影响程度都保持在比较低的水平,变压器运行整体情况良好,但各类缺陷的还是发生不少,变压器缺陷主要包括渗漏油、冷却系统缺陷、其次是主变本体及附件生锈、滤油装置故障、套管接头发热、油位表故障。,变压器事故情况 2008年发生变压器事故6起,其中500kV 1起、220kV 3起、110kV 2起,2008年变压器典型障碍 11台次,500kV 1起,220kV 6起、110kV 3起,变压器障碍原因
17、统计,变压器缺陷原因及次数统计,渗漏油缺陷,全年合计发现各种变压器缺陷共724项。其中渗漏油缺陷229项,约占全部缺陷的31.6,主要是由设备老化、安装工艺不良和产品质量问题造成的,渗漏油部位主要集中在套管升高座、散热器连接阀、排油管法兰、瓦斯继电器等。缺陷较多的厂家有西安变压器厂、保定保菱和保定天威、ABB(进口)等。 主要原因是:(1)密封件老化或密封件质量不良;(2)热胀冷缩,紧固螺栓松动;(3)主变箱体焊接口有砂眼。应要求厂家更新密封胶圈材料,提供质量较好的密封胶圈。要加强监督新购变压器的出厂密封性试验的验收。,冷却器故障,冷却器故障缺陷175项,约占全部缺陷的24.2,主要是由风机损
18、坏或控制回路继电器老化造成的,缺陷主要表现在冷却风机损坏、热偶继电器损坏、电源接触器损坏、潜油泵故障。接触器、空开、交流电力电缆等,因运行时间长,运行环境较差,故障率较高。冷却风扇故障率较高,经常损坏。110kV主变中,采用扁管式散热器的主变风机损坏率高,检修工作量较大,而采用片散的主变风机运行故障率较低。,其他缺陷,仪表故障主要是由测温和指示仪表老化或产品质量不良造成,缺陷主要表现在油温或线温表密封不良受潮误发信号、油温或线温表温度信号异常,油位表指针转动不良等。 主变压力释放阀运行缺陷主要是其二次接点受潮导致误发信号或误停主变。在加装防雨导向装置后,有明显改善。 调压开关操作机构故障也较多
19、。表现为有载调压装置机械卡涩;机构漏油,有载调压机构电源空气开关接点烧毁,调压档位无法监控。 滤油装置缺陷,互感器运行情况分析 互感器事故情况,互感器障碍情况,互感器典型障碍5起,分别为: 500kV曲江站500kV #1变高CVT(西安电力电容器厂产品, TYD3 500/3-0.005H,2000年12月投运)C相第四节电容量较铭牌电容值超标,出厂值为20.296,现场试验值为23.59。C相下部第四节耦合电容器内部元器件击穿,导致电容量增加。 220kV南屏站110kV南广线线路A相CVT由于接地线与主地网不通,低压端长期悬空放电烧坏,导致相关二次接线端子及绝缘板烧损。 220kV蕉岭站
20、220kV 1M母线221PT(电容式) 221PT三相二次接线箱内P1与P2之间的放电管击穿,安装放电管的环氧树脂垫板严重烧焦。 深坑站110kV斗深甲线C相电流互感器严重漏油。 110kV翁江站110kV翁南线线路A相TYD(西安西电电力电容器有限责任公司产品,TYD1103KV,2007年9月29日投运)上节主电容C1电容值增加4.3%,下节分压电容C2电容值增加43.39%,内部电容器元件存在击穿。,油浸式互感器运行情况 油浸式互感器虽然事故不多,但渗漏油、氢超标、含乙炔、介损超标等缺陷较多。 充油式互感器密封法兰和二次接线端子的结构设计不合理而导致密封胶圈加速老化,加上多数设备运行时
21、间较长,最终导致渗漏,渗漏点多发生在二次接线端子的部位。另方面,充油式互感器的一次端子因受过电流或连接导线拉力的影响会造成渗油。油浸式互感器需要进行油化试验,渗漏油处理也很麻烦,预试、维护工作量大,互感器缺陷处理占了日常检修工作较大比例。,SF6互感器运行情况: 挂网运行的110kV220kV SF6气体电流互感器主要是上海MWB互感器厂、江苏精科互感器厂、西安中新电力设备厂等厂的产品。从统计情况看,SF6互感器用量所占比例不小,随着运行时间增长,不少问题逐渐暴露出来,运行情况并不理想。存在的主要问题有:气体泄漏、气体湿度超标、复合绝缘外护套严重龟裂、密度继电器损坏、一次导电杆严重腐蚀等。特别
22、是上海MWB生产的产品,缺陷很多,运行情况很不理想。 其他典型的缺陷有:揭阳局有2台220kV SF6电流互感器正常运行中发生防爆片误动作紧急缺陷,有5台220kV SF6电流互感器返厂更换防爆片。这些SF6电流互感器均为大连第一互感器厂生产,其使用的防爆片均为大连理工安全装备有限公司生产。,干式互感器运行情况: 干式电流互感器主要为北京天威瑞恒、湖南湘能金一及国电四维、电科四维、西安信源、大连北瑞的产品,部分干式电流互感器在电网已运行了10年,至今运行仍然稳定,设备缺陷率很低。干式互感器具有良好的绝缘性能,重量轻、安装简便、不存在频繁出现的渗漏油、氢超标、含乙炔等缺陷,事故时对其他设备造成影
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