欢迎来到三一文库! | 帮助中心 三一文库31doc.com 一个上传文档投稿赚钱的网站
三一文库
全部分类
  • 研究报告>
  • 工作总结>
  • 合同范本>
  • 心得体会>
  • 工作报告>
  • 党团相关>
  • 幼儿/小学教育>
  • 高等教育>
  • 经济/贸易/财会>
  • 建筑/环境>
  • 金融/证券>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一文库 > 资源分类 > DOC文档下载
     

    锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc

    • 资源ID:2079153       资源大小:605.51KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOC        下载积分:2
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录   微博登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要2
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc

    2209t/h锅炉过热器爆管原因分析和对策Measure and Analysis of Superheat Tube Crack of 2209t/h boiler (253024)华能德州电厂 王雪亮 于光强 王金海摘要 本文介绍了2209t/h进口锅炉左包覆过热器爆管事故,通过试验和综合分析,找出了爆管的原因,并针对机组状况提出了切实可行的解决过热问题的措施。关键词 包覆过热器 过热原因 改进措施1.前言 华能德州电厂三期工程安装2×660MW进口燃煤发电机组(编号5、6机组),锅炉岛由德国BABCOCK公司设计、制造。锅炉容量2209t/h,为亚临界参数自然循环汽包炉,单炉膛对冲燃烧, 型布置,一次中间再热,平衡通风,固态连续排渣。5锅炉于2002年4月29日点火,在试运行过程中发生两次爆管事故。2002年6月12日标高63米左包覆过热器前联箱炉前数第30根管子爆管,2002年6月15日标高63米左包覆过热器前联箱炉前数第8根管子爆管。爆管材质为SA213 T2(相当于GB5310 12CrMo),规格为63.5×6.58mm。2.包覆过热器结构简介该锅炉采用背靠背的布置方式,炉膛和后包覆过热器之间不设水平烟道,包覆过热器系统流程如下:从汽包顶部由52根141.3×15.88管子引出的饱和蒸汽进入炉顶进口集箱,经顶棚过热器管至包覆过热器后墙,在包覆过热器后墙标高65950mm处通过设在每根管子上的三通分成两路,一路继续向下经过包覆后墙下段进入低温过热器进口联箱;另一路汇合至包覆侧墙的分配联箱,由分配联箱又将蒸汽分成两路,一路由18根141.3×15.88管子引入包覆左侧墙进口联箱,另一路由14根141.3×15.88管子引入包覆右侧墙进口联箱,通过包覆侧墙,蒸汽进入侧墙下联箱,侧墙下联箱和后墙联箱是相互连通的,系统流程见图1。 节流圈图1 包覆过热器流程3.爆管原因分析3.1 宏观检查情况两次检查发现左包覆过热器分别是前联箱第8、30根管子爆管。第353根管子区域发生严重的变形(向炉内凸);第318根区域呈波浪型变形。右包覆过热器前联箱第155根管子发生变形,与左侧相比变形较轻。(变形情况见图2)图2 左侧包覆过热器管子变形情况3.2 爆口分析3.2.1 化学元素分析 化学元素含量()CMnSiPSCrMo爆管样品分析0.160.450.20.0250.0250.60.55ASME SA213 T20.1-0.20.3-0.610.1-0.30.0250.0250.50.810.440.65从元素分析结果看,符合ASME SA213 T2的标准要求。3.2.2 爆口宏观分析3.2.2.1 两次爆管均呈脆性断口,爆口断面粗糙,爆口边缘不锋利,爆口附近存在纵向平行于爆口的小裂纹。见宏观照片3、4。照片3 爆口全貌 爆口尺寸:380×70 照片4 脆性断口局部3.2.2.2 爆口附近内外壁存在氧化皮,厚度约为0.2mm左右。爆口附近管径胀粗明显,其中爆口附近管径为70mm,最大胀粗率为9.4%,超出DL438-2000规程允许的合金钢胀粗率低于2.5%的范围。从以上可以看出,这两个爆口属于长时过热爆口宏观特征。3.2.3 金相组织分析3.2.3.1 爆口附近金相组织为:铁素体+少量珠光体区域碳化物。珠光体中的碳化物多呈球状,并向晶界聚集。晶界上存在蠕变孔洞,球化45级(见照片5)。3.2.3.2 距爆口0.5米向火侧金相组织为:铁素体+珠光体。珠光体的区域分散。珠光体形态尚明显,球化23级(见照片6)。3.2.3.3 右侧包覆过热器前联箱管子变形区域现场金相组织为:铁素体珠光体,组织正常(见照片7)。3.2.3.4 原始管段的金相组织为:铁素体珠光体,组织正常(见照片8)。微观分析结论:原始管段的金相组织正常;爆口附近珠光体组织球化严重,而且晶界上出现蠕变孔洞,属于长时过热爆口组织特征。 照片5 爆口附近的组织 400× 照片6 距爆口0.5米向火面 400× 照片7 右包覆过热器变形区取样 400× 照片8 原始管段组织 400×3.3 爆管原因分析管子在高温下运行时所受到的应力,主要是由过热蒸汽内压力造成的对管壁的切向应力,在这种应力作用下,使管径胀粗。当过热器管在正常的设计应力作用下并于额定温度运行时,管子以正常的蠕变速度发生径向蠕变,当管子超温运行时,即使管子所受应力不变,管子也会加快蠕变速度而发生管径胀粗,随着超温速度的提高,蠕变速度以十倍甚至百倍的速度递增,随着超温时间的增加,在管壁上产生晶间裂纹,晶间裂纹的继续聚集并扩大就形成宏观轴向裂纹,最后比以正常温度、正常压力下少的多的运行时间而开裂爆管。超温运行温度越高,寿命越短,短的只能维持几百小时。从华能德州电厂包覆过热器爆管的金相组织看,在这么短的时间内就出现蠕变孔洞,说明管壁温度已经超过SA213 T2这种材料的许用温度,从而导致管子发生了因长时过热引起的蠕变损伤破坏。4.过热原因分析:4.1 结构方面4.1.1包覆过热器作为炉壁,仅受烟气的单面冲刷,贴壁处烟速较低,对流换热效果差。4.1.2 炉顶棚至后包覆过热器采用了内径为19毫米的节流孔,该节流孔孔径选择偏大,使流向侧包覆的蒸汽流量明显减少。4.1.3 蒸汽从后墙联箱分配到侧包覆前后两个联箱时存在偏差,流向前侧联箱的流量较少。4.1.4 侧包覆采用了管径较大的鰭片管,管内重量流速选择较小。4.1.5 侧包覆管间距较大,该部位单管吸热量较大。4.1.6 由于包覆过热器和水冷壁系统由鰭片连接为一个整体,包覆过热器温度升高使两者产生较大的温差,使包覆过热器两侧管屏发生弓形变形,该部位的管屏存在较大的机械应力。4.2 燃烧方面4.2.1由于锅炉炉膛大量结焦,使锅炉燃烧特性改变,炉膛出口烟温较设计值明显升高,包括侧包覆过热器在内的受热面吸热量较设计值有较大的增加。4.2.2燃用煤质偏离设计煤质,改变了锅炉的燃烧特性。4.2.3为保证屏式过热器、高温过热器、高温再热器汽温在允许范围内,喷入了大量的减温水,使得流过喷水前的包覆过热器、低温过热器的蒸汽流量明显减少。 由于蒸汽流量偏少,对流换热效果差,使得侧包覆过热器的管壁过热,从而使管壁金属产生氧化现象,随着时间的延长,在管子的内、外壁会逐渐形成一定厚度的氧化皮。氧化皮的导热性能很差,特别是内壁的氧化皮,将明显减小管壁的温度梯度,降低管子的传热效率。据有关资料介绍,管子内壁氧化皮厚度每增加0.0254mm,其管壁温度上升12F(1F=0.56)。从左包覆过热器的爆口来看,管子内壁氧化皮达0.2,这会导致管壁温度上升,而形成一个恶性循环,即温度越高,越易产生氧化皮,氧化皮的存在恶化了管壁的导热性能,管壁温度进一步提高,使金属氧化加速,其最后结果使管子寿命大幅度下降。由此可见,解决侧包覆过热器过热问题是防止爆管的关键。5.改进措施与建议5.1 结构调整5.1.1在后包覆过热器下联箱与左、右侧包覆过热器下联箱之间加装连通管。5.1.2 砸除水冷壁部分卫燃带。5.1.3 在侧包覆过热器爆管的变形区域刷涂耐热涂料,减小该部位的传热。5.1.4在侧包覆过热器两侧加装均流圈。5.2 燃烧方面的调整:5.2.1 调整一、二、三次风旋流强度、风压等,优化锅炉燃烧,努力降低炉膛出口烟温,尽最大可能地减少减温水喷水量,增加包覆过热器管通流量。5.2.2 燃用接近设计煤质的煤种。5.3 在侧包覆过热器上加温度测点,实行对该部位温度的适时监控。通过对壁温数据的分析,及时调整运行工况。5.4 在适当的时机,对侧包覆过热器管进行复膜金相,监测该部位管段的组织变化情况。参考资料:1.吴非文 火力发电厂高温金属监督2.Thomas Wardle Creep-rupture assessment of superheater using oxide thickness measurementICOLM2000 China xi an3.华能德州电厂660MW机组培训教材锅炉部分

    注意事项

    本文(锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc)为本站会员(本田雅阁)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1

    三一文库
    收起
    展开