QC小组活动成果发布降低GMBSC2126型给煤机故障率锅炉送粉班.doc
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1、 降低GM-BSC21-26型给煤机故障率探路者QC小组一、 小组概况小组名称探 路 者QC小组成立日期2010-02-01发布人秦军毅所在部门华电潍坊发电有限公司小组类型现场型组 长葛卫波注 册 号001-2010登记日期2010-02-01成员人数11人TQC教育学习情况人均48学时活动次数4次/月活动时间1年小组成员姓 名性别年龄文化程度职务及职称项目分工刘升刚男39大专锅 炉 主 任指 导王玉亮男47大专锅炉副主任指 导范晓明男37大专专 工技术指导辛志刚男34大专专 工技术指导李 斌男39大专专 工技术指导葛卫波男37大专班 长组织协调王洪斌男32大专副班长项目实施刘文德男45中专工
2、作负责人项目执行公 伟男40中专工作负责人项目执行孙传亮男36中专工作负责人项目执行秦军毅男35大专技术员组织实施二、选题理由:华电潍坊发电有限公司二期#3、4炉配置的24台给煤机是由沈阳华电电站工程有限公司生产的GM-BSC21-26型称重式计量给煤机,其作用是根据锅炉负荷及磨煤机的需要,调节给煤量,把原煤均匀的送入磨煤机。自2O10年二月以来,公司#3、4炉给煤机发生故障较多,多次出现给煤机运行中断事故, 锅炉检修人员常常半夜三更都被叫到公司里抢修给煤机。由于给煤机故障频发, 使锅炉运行工况变化频繁, 锅炉经济性极差。这对于企业内部挖潜增效极为不利。我们锅炉探路者QC小组积极响应公司近年提
3、出的“内部挖潜增效活动”确定本次课题名称为降低GM-BSC21-26型给煤机故障率。三、活动简况:表一: QC小组活动简况表阶 段活 动 内 容活动日期P选择活动课题及选题理由2010.03开展现状调查,制定目标2010.03-2010.03分析原因,找出主要原因,提出对策2010.03-2010.04D按计划实施2010.05-2010.06C检查对策实施情况,确认活动效果2010.06-2010.12A制定巩固措施,进行成果推广2011.02制表人:秦军毅 制表时间:2011.02制四、现状调查与分析针对所选课题,QC小组成员按计划利用一个月的时间对#3、4炉给煤机故障原因进行了调查,根据
4、班组2008年三月至2010年三月给煤机设备检修记录得知24台给煤机两年来共发生故障1087次,需要停磨煤机检修的有247次(给煤机故障引起得频繁启、停磨煤机,会造成厂用电增加和运行参数的波动,进而使锅炉效率下降),计算后得出,需停磨煤机检修平均5.15台次/年,我们总结了给煤机常见故障原因如下表: 表二: 给煤机常见故障列表 序号故障现象次数所占比率备注1给煤机耐压壳体内的温度异常升高(120多度)30.27%需紧急处理,后果严重2给煤机皮带卡涩、拒动50.45%涨紧机构未涨紧或滚筒沾煤较厚3给煤机电机及减速箱震动大70.6%需及时处理4给煤机皮带打滑100.9%需及时处理5给煤机清扫链断裂
5、151.4%需停磨处理6给煤机调节丝杆脱扣211.9%造成皮带无法调节,需停磨处理7给煤机被动滚筒磨损严重544.9%磨损后发生轴向位移,极易造成皮带裙边与两侧金属框架划伤直至报废,需及时处理,8给煤机异物卡塞18717.2%严重时需要停磨煤机处理9给煤机清扫器主动轴处漏粉24522.5%影响现场文明卫生和设备经济性10给煤机清扫器卡涩、拒动25823.7%需及时调整11给煤机皮带跑偏28225.9%需及时调整合计1087100% 图一:故障比例图 制表人:秦军毅 制表时间:2010.03制 图二:主要故障比例图89.3%22.5%23.7%25.9%17.2% 制表人:秦军毅 制表时间:20
6、10.03制由以上图表可以看出,序号为8、9、10、11四种类型的故障占比例较大,接近90%。如能有效解决这四种故障,就让大幅降低给煤机故障率成为可能。初步分析如下:1、给煤机异物卡塞(序号8)是由于原煤斗中有异物(大块煤、木头、杂草、编织袋、脱落的防磨衬板等)通过对上煤严格的挑、拣杂物,及对原煤斗防磨衬板的修复应该可以大幅避免本故障的发生。2、给煤机清扫链处漏粉(序号9),通过现场设备解体和分析调查得知这是生产厂家设计缺陷所造成的,即局部密封设计不合理。我们研究商量后,觉得可以通过局部零件的改造消除此故障。3、造成给煤机清扫器卡涩、拒动(序号10)的原因是刮板损坏、 链条断裂、异物卡塞等情况
7、消除办法为更换刮板、链条和取出异物。 4、给煤机皮带跑偏(序号11)是给煤机最常见的故障,主要原因为皮带调节涨紧不合适、 托辊不旋转、 托辊外表面粘贴了较厚的煤层等。消除办法为重新调节皮带托辊位置或调节涨紧装置、修理或更换轴承、清除托辊外表面的煤层等。 我们小组又对华电山东分公司系统内使用相同类型的给煤机情况进行了统计对比:公司数据滕州新源台次/年莱芜台次/年章丘台次/年潍坊台次/年最小值给煤机型号GM-BSC21-26GM-BSC21-26GM-BSC21-26GM-BSC21-26统计台数(台)12101224故障次数3.2台次/年3.7台次/年3.5台次/年5.15台次/年3.2台次/
8、年分析结论同类型给煤机需要停磨煤机检修的故障次数最小值为3.2台 次/年,我公司给煤机改造治理后应该也可以做到。结论:通过技术改造和提高检修质量,我们应该可以大幅降低给煤机故障率。五、目标设定及可行性分析1、设定目标值我们决心利用机组大、小修及临修的机会,计划通过技术改造,提高给煤机检修质量等措施,来降低需要停磨煤机检修给煤机故障发生的次数,依据对标管理原则,目标设定由活动前5.15台次/年降低至 3.2台次/年。图二 : 活动目标图 制表人:秦军毅 制表时间:2010.03制2、目标的可行性分析(1)公司领导及锅炉队领导对我们工作非常关心并大力支持。(2)公司生产技术部、运行分部、调度部等相
9、关部门均表示愿意提供最大帮助。(3)我们QC小组成员都来自于生产一线,工作多年,既具备一定的理论知识,又有丰富的检修改造经验。经经过分析论证,QC小组成员一致认为目标可以实现。六、给煤机故障原因分析:根据现状调查,我们从四个方面进行了分析:(一)人员因素:1、检修人员的检修技能差、经验不足;2、检修人员对设备构造不熟;3、运行人员巡检不到位;4、运行人员操作步骤不规范(烧空原煤仓);(二)设备因素:1、给煤机局部设计不合理;2、给煤机热工仪表失灵,误发信号;3、给煤机异物卡塞;4、给煤机皮带损坏;5、给煤机轴承损坏;6、给煤机减速箱震动大;7、给煤机清扫器电机起跳。(三)环境因素:1、锅炉负荷
10、变化; 2、磨煤机需要; 3、煤质变化;(四)材料因素:1、皮带质量差,不能满足工作需要;2、轴承质量差,不能满足工作需要;3、各部密封质量差,不能满足工作需要;4、清扫链条质量差,不能满足工作需要;5、皮带被动滚筒轴质量差,不能满足工作需要。图三:给煤机故障因果分析图 给煤机故障率高各部密封件质量差皮带质量差被动滚筒质量差锅炉负荷变化煤质变化磨煤机需要给 煤 机 设 计不 合 理给煤机热工仪表信号误发信号运行人员巡检不到位运行人员操作不规范检修人员检修技能差材 料环 境设 备人 员清扫链质量差轴承质量差减速箱震动大给煤机异物卡塞清扫器电机起跳 制图人:秦军毅 时间:2010.03制七、确定主
11、要要因为了找出要因,我们制订了要因确认计划表,对所有末端原因,逐一进行了确认。表三: 要因论证与确认表 序号末端因素分 析 论 证要因确认1检修人员的检修技能差我公司检修人员工作多年,检修技能较高否2检修人员对设备构造不熟检修人员认真负责,逐渐修改完善否3运行人员巡检不到位我公司巡检制度完善,落实到位否4运行人员操作步骤不规范(烧空原煤仓)偶然存在,加强考核力度,可以避免否5给煤机调节轴承过早损坏经检修人员解体损坏的轴承发现,轴承内部充满煤粉,经验表明,在污染的工作条件下,轴承内易进入碎屑,而这些碎屑粒会损坏滚道,造成应力集中。此外,如果润滑不均匀,使金属表面硬性接触,造成微小“脱皮”损坏,也
12、会导致接触区域应力集中,这两种结果致使应力集中部位的金属表面产生撒裂,并最终缩短轴承寿命。是6热工仪表失灵,误发信号热工人员能够做到及时检修否7给煤机异物卡塞(l)煤粉潮湿:通过观察发现,长时间的潮湿煤有可能因煤粉的堆积使得安装于给煤机两侧的称重传感器故障导致给煤机运行异常。(2)原煤中含有的杂草、木块、原煤斗脱落衬板等异物:这些异物通常会引起给煤机皮带卡死、给煤机清扫装置故障甚至导致给煤机皮带割裂等情况,并造成给煤机的跳闸进而引起机组RB(是负荷返航,指锅炉辅机中的一台或者两台(不能全部跳)发生故障,锅炉强制减负荷到一定值,需要跳闸相应的给粉机或者磨煤机,此时为机跟炉控制方式事件的发生)。(
13、3) 由于本公司使用的双进双出钢球磨煤机的结构特点,如果异物卡涩位置位于给煤机皮带称重位置,将使实际进入锅炉磨煤机内煤量远远低于实际进入煤量,会造成煤量波动大,易使运行人员错误判断和操作,会对锅炉运行工况造成相当大的冲击,进而影响机组安全。是8给煤机皮带过早损坏(1)给煤机皮带过度磨损:常规給煤机皮带的寿命不低于一年,一般情况下寿命可达2-3年,而我公司的給煤机皮带寿命为3-6个月,造成给煤机的利用率降低、工人劳动量增加和运行费用增加。通过分析煤在煤管内流动直至进入运行中的皮带,由于流动截面的突然变小,在落煤管内存在大面积的滞止区,滞止区内的煤柱与皮带之间的动摩擦是皮带过度磨损的主要原因。(2
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