烧结车间提高碱度稳定率的质量管理成果.doc
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1、提高烧结矿碱度稳定率 攀枝花钢钒有限公司QC成果 QC小组成果报告书提高烧结矿碱度稳定率 烧结二作业区甲班配料室QC小组攀枝花钢钒有限公司炼铁厂 小 组 概 况小 组 概 况小组名称烧结二作业区甲班配料室QC小组小组类型现场型小组注册时间2010年12月受TQC教育情况(X)36学时课 题 名 称提高烧结矿碱度稳定率课题注册号LTyh10QC01成员5人活动次数8次课题注册时间2011年1月1日出勤率98%小 组 成 员 名 单序号姓 名性别文化程度岗位小组职务1张勇男大专配料组长组长2张强男本科配料工组员3张远在男本科工 长组员4杨波男大专配料工组员5张文德男本科区工组员67课 题 活 动
2、计 划阶段序号活动步骤活动要求计划进度(月)123456789101112P1选择课题上级方针目标、现场问题等,课题明确,选题理由充分2分析现状有事实、数据、图表3设定目标目标与课题对应、量化,有依据4分析原因对应问题或课题准确运用图表工具5找出要因准确运用图表工具,以数据和事实证实要因6制定对策按5W1H制表,分目标量化D7执行对策有事实、数据、图表,对应对策表分目标对比C8检查效果有前后数据图表对比,经济效益计算有依据A9巩固措施及标准化将行之有效的措施纳入有关文件10总结和下一步打算本次小组活动体会,提出新课题,并有期望目标值巩 固 期三个月提高烧结矿碱度稳定率一、 选题理由 选题概况本
3、工序指标情况提高烧结矿碱度稳定率烧结矿碱度与高炉造渣制度密切相关,对高炉高产、稳定、顺行有着重要影响。 国内外资源紧缺,原料品种繁杂,原料成分波动大。 在烧结矿五大指标中,碱度稳定率最难控制指标之一,波动最大。 碱度稳定率高低对高炉炉料结构,成本高低,以及造渣制度影响显著。.二、现状调查调查(一):表1 2011年上半年每月烧结矿碱度稳定率统计表 项 目1月2月3月4月5月6月平均碱度稳定率(%)90.4389.788.7687.9390.5688.8286.92图1 2011年上半年烧结矿碱度稳定率折线图从图1可以看出, 2011年上半年烧结矿碱度稳定率只有86.92%。调查(二):小组成员
4、通过查作业区生产调度报表和交接班记录本,对影响2011年上半烧结矿碱度稳定率的因素进行了统计(见表2),并运用排列图找出了主要影响因素(见图2)。表2 影响烧结矿碱度稳定率因素统计表序列项 目频数(次)频率()累计频率()1预见性差636060.002设备缺陷2019.0579.053原料波动大1413.3392.384其它87.62100合计105100图2 影响烧结矿碱度稳定率因素排列图由图2可知,影响烧结矿碱度稳定率的主要质量问题是:预见性差、设备缺陷。 三、确定目标值和可行性分析(一)确定目标值通过小组成员商讨,把目标值定为87.8%,见图3。图3 目标值确定图(二)可行性分析从表1看
5、出,2011年上半年5月份烧结矿碱度稳定率为88.5%,达到了设定目标;另外小组成员既有经验丰富的操作工、工长,又有作业区领导为本课题实施创造有利条件,有能力实现设定目标值。四、原因分析小组成员集思广益,采用头脑风暴法对排列图中找出的主要质量问题预见性差、设备缺陷进行了关联分析,见下图4。技术水平低烧结矿氧化钙波动调整凌乱电子称称量不准原料成分波动大工序协调差园盘下料波动大设备缺陷原料没中和预见性差交接班波动大除尘效果差返矿比例失调除尘设备易堵塞除高炉返矿槽少图4 影响烧结矿碱度稳定率因素关联图五、要因验证为了准确地确定造成调整不到位和设备缺陷的主要原因,小组针对关联图找出的7条末端原因,逐一
6、进行验证。1、 技术水平低确认标准:岗位人员年人均接受培训教育时间35学时。确认方法:小组成员对上半年操作工职工技能情况进行了统计,发现职工素质参差不齐.本小组有1名本科生,4名高级工,利用每周三学习烧结知识和技能培训。项 目受教育时间验证人验证时间理论技能培训46学时/年.人张勇2.5结论:非主要原因2、 电子秤称量不准确认标准:电子秤准确率92%。确认方法:2011年2月3日,张勇对上半年电子秤报表进行了检查,其准确率只有87%。且上半年因电子称不准造成配比波动而影响生产达40次之多,严重影响烧结矿的产量。项 目7月8月9月10月11月12月平均验证人验证时间影响次数(次)642567张勇
7、2.3准确率(%)87.487.287.786.785.187.987%结论:主要原因3、 调整凌乱确认标准:调整次数4次/班确认方法:调整频繁会造成配比调整混乱,使判断上带来失误,从2011年2月3日,小组成员对下半年报表进行了检查,发现调整频繁现象很多,每班调整超过4次的平均有8次/月,影响了生产。项 目7月8月9月10月11月12月平均验证人验证时间调整滞后(次)107911658张勇2.3结论:主要原因4、 原料成分波动大确认标准:国高二氧化硅波动3%确认方法:. 特别是国高二氧化硅波动大,2011年2月4日,张勇对上半年报表进行了检查,发现二氧化硅波动达到了4%,影响了烧结矿碱度的控
8、制。项 目7月8月9月10月11月12月平均验证人验证时间二氧化硅(%)43.54.544.53.54张勇2.4结论:非主要原因5.交接班波动确认标准:交接班波动次数5次/月确认方法:2011年2月4日张勇对下半年报表中操进行了统计,发现交接班波动次数远远多于当班 。项 目1月8月9月10月11月12月平均验证人验证时间交接班波动(次数)7568956.67张勇2.4结论:主要原因6.高炉返矿槽少确认标准:返矿比例3045%确认方法:由于一期二期烧结机检修等因素影响返矿比例波动大,导致烧结参数的波动,最终影响生产。由于高炉返矿槽少,建议增加高炉返矿槽,2011年2月7日查产报表统计得出,因厂部
9、协调返矿平衡使用,返矿比例有所好转。项 目7月8月9月10月11月12月平均验证人验证时间高炉返矿用量(平均)42433540504843张强2.7结论:非主要原因7.除尘设备堵塞确认标准:除尘设备堵次2次/月。确认方法:2011年2月7日查生产报表,显示除尘设备堵的次数最多每月达6次。项 目789101112验证人验证时间影响次数(次)563333张强2.7结论:非主要原因经验证确定主要原因为:1、电子秤称量不准; 2、调整零乱;3、交接班波动大六、制定对策表3 对策表要因对策目 标措 施负责人完成时间电子称称量不准加强电子秤维护电子称的准确率达到92。1、对电子秤维护和使用作新的规定;2、
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