汽轮机运行中主汽门突然关闭事件案例分析.docx
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1、汽轮机运行中主汽门突然关闭事件案例分析一、事故前运行方式:#2机随AGC指令降负荷至418MW,机组协调方式,一次调频投入,主汽压18.8MPa,主、再热汽温560/568C,主机顺序阀,A、B、C、D磨运行,E、F磨备用,总煤量170th,A、B汽泵并列运行,电泵备用,四台循泵联络运行,厂用电正常。各参数平稳。二、事件经过:21时45分,#2机组随AGC指令由560WV降负荷,22时45分,负荷降至418MW时,监盘发现调节级压力突降(12.08MPa8.66MPA),主汽压力由18.8MPA快速上升,22时48分,最高升至22.5IMPa,中间点过热度开始由27快速上升,最高至主、再热汽温
2、开始上升。由于机组处于协调模式,总煤量自动增加,GVI-4自动全开,同时检查发现A侧高压主汽门前、后压差增大,#1轴振X方向由50um突升至125um左右并报警,Y方向振动有所下降,#2轴承金属温度右侧上涨约3,怀疑A侧主气门实际已关闭(DEH画面显示全开,反馈和指令均正常,发A侧高压主汽门关闭信号)。立即退出机组协调,退出汽机、燃烧主控,将机组切至手动方式控制,快速走空停运A磨煤机,立即派巡检就地检查,发现该主汽门LVDT和阀门连接处脱开,调整相关参数稳定,目标负荷300MW,处理过程中汽温未出现大幅波动,主汽温最低540,再热器温最低537。最终机组负荷稳定在283MW,主汽压17.3MP
3、a,煤量124th,主、再热汽温字0562C,总风量1070tho23时18分,配合机控关闭TV2油动机进油手动门。OO时09分,将机组由顺阀切至单阀。00时19分,热控在工程师站依次缓慢将GV2、GV4、TV2关闭,检查TSI各参数正常。许可工作票:YXRJ_QJ17070243,#2机组大机TV2主汽门LVDT断裂检查”开工。01时45分,押回热机工作票:“YXRJLQJ17070243,#2机组大机TV2主汽门LVDT断裂检查”,检修交待:#2机DEH中TV2反馈铁芯断裂,现已更换LVDT装置,现押票观察。打开TV2油动机进油手动门,热控人员在工程师站传动TV2,检查指令与反馈均正常,并
4、缓慢依次将TV2、GV2、GV4打开。03时25分,将#2大机由“单阀”切为“顺阀”运行,机组切至CCS,03时29分,投入机组AGC、一次调频。三、原因分析:1、汽门LVDT设置欠缺,没有冗余配置。我厂#1-#4主机汽门LVDT只安装一个,在机组长时间运行中,随着时间推移,LVDT存在连接杆断裂的可能,此类事件已发生多起(2016年1月份,#1机TV2也曾出现过相同故障,追溯到以前,也发生过),建议进行改造(每个汽门安装两个LVDT,增加可靠性)2、汽门LVDT定检不及时。由于机组启停过程中经常出现高压主汽门卡涩无法打开或关闭不到位的现象,此时检修一般都是用大锤敲打汽门弹簧,辅助开启,此时振
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