应用QC小组活动方法提高地铁管片外观质量合格率.doc
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1、应用QC小组活动方法提高地铁管片外观质量合格率张朋 杨冬梅 (重庆单轨交通工程有限责任公司,重庆,400051)Improving the Metro Segment Appearance Qualified Rate with QC Group Method Zhang Peng YangDongmei (Chongqing Monorail Transit Engineering Co., LTD, Chongqing, 400051)摘 要 重庆单轨公司地铁管片厂负责地铁6号线管片生产供应任务。工厂配备2条国内先进的自动化生产线,具有生产速度快、效率高的特点,最大日产能可达100环,产能
2、位居全国前列。由于自动生产线工艺具有流水作业、模具运动、节拍时间短的特点,管片外观质量容易出现问题。针对以上情况,工厂采用QC小组活动方法,找出了影响管片外观质量的两个主要问题,提炼出了问题产生的三个要因,有针对性的采取措施,成功的将管片外观质量合格率由提高到了98%。关键词 QC小组 地铁 管片Abstract Chongqing monorail company metro segment factory, responsible for the metro line 6 segment production supply, is equipped with two domestic ad
3、vanced automated production lines. The most products are 100 rings in a day, at the top in our country. Because the automatic production line process has the characteristics of line production, mould movement and fast tempo, the metro segment appearance quality easily goes wrong. In view of the abov
4、e situation, the factory finds out two main problems that influence the appearance quality and points out three reasons with QC group method. Thus, the metro segment appearance qualified rate is increased to 98%.Key words: QC group, metro, segment1绪论重庆单轨公司地铁管片厂是重庆市唯一的预制混凝土管片生产、供应厂家,负责地铁六号线二期、会展中心支线和
5、铜锣山隧道工程共28427环(暂定)制作任务。管片结构外径6000mm,内径5400mm,宽度1500mm,厚度300mm,由六片(3A+2B+C)拼装组成,设计混凝土强度等级C50,抗渗等级P12,是复合式TBM隧道施工的衬砌结构主体。工厂采用自动化流水生产线,设计为2+4轨道组合模式,配置模具32套,最大日产能可达100环,产能位居全国前列。与传统的固定台座法相比较,自动化生产线具有生产速度快、效率高的优点,由于自动生产线工艺具有流水作业、模具运动、节拍时间短的特点,管片成品容易出现表面气泡麻面、缺棱掉角、粘皮、堵孔等诸多质量问题。这些问题都直接影响到管片的抗压、抗渗性能和外观尺寸,必须加
6、以控制。针对以上问题,工厂成立了QC活动小组,以QC小组活动的形式提高管片外观质量合格率。2外观质量现状调查在2011年6月份生产的管片中,QC小组成员依据规范要求的7项“主控和一般项目”随机抽取其中5天生产的共295环管片,对其外观质量进行了逐一检查,按42点/一环,共检查12390点,其中不合格点达970项,不合格率达7.83%,并据此作出统计表和排列图如下:表1 活动前管片外观质量问题调查统计表 项目 日期10/613/620/625/626/6合计气泡麻面96103838091453缺棱掉角4351354738214外弧面不平整2326213027127粘皮132218172494外型
7、不合格3445622螺栓孔堵塞1323514其它310881746合计182219171190208970产量(环)5360675659295检查点数2226252028142352247812390不合格率(%)8.188.696.088.088.397.83图1 活动前管片外观质量问题调查排列图从调查统计表和排列图中可以看出,管片表面气泡麻面和缺棱掉角是问题的症结所在,是影响管片外观质量的最主要因素。只要全力解决这两个质量问题,管片外观质量合格率就能达到98%以上。3管片质量问题原因分析QC活动小组针对管片表面气泡麻面和缺棱掉角现象进行了深入调查分析,并组织召开两次专题会研究讨论,广泛收集
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