QC成果提高不锈钢焊管一次成品率.ppt
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1、QC QC 成成 果果 报报 告告 提高不锈钢焊管一次成品率提高不锈钢焊管一次成品率提高不锈钢焊管一次成品率提高不锈钢焊管一次成品率发表单位:建安工程有限公司发表单位:建安工程有限公司发表单位:建安工程有限公司发表单位:建安工程有限公司 前 言 建安工程有限公司是以技术为先导,以装置检维修、改造、建安工程有限公司是以技术为先导,以装置检维修、改造、工程项目管理及设备制造为主体,集产品研发、设备及工程设计、工程项目管理及设备制造为主体,集产品研发、设备及工程设计、设备制造、装置施工和检维修服务于一体,拥有专利、专有技术设备制造、装置施工和检维修服务于一体,拥有专利、专有技术和特色产品,面向国内外
2、市场提供技术服务、产品服务和管理服和特色产品,面向国内外市场提供技术服务、产品服务和管理服务的综合型工程公司。务的综合型工程公司。公司下属的制管厂公司下属的制管厂,专业从事工业不锈钢焊专业从事工业不锈钢焊管生产。管生产。我厂生产的不锈钢焊管品种多,适用领域广阔。在耐压、耐我厂生产的不锈钢焊管品种多,适用领域广阔。在耐压、耐高温、抗腐蚀性和机械性能等方面均优于一般无缝钢管。生产的高温、抗腐蚀性和机械性能等方面均优于一般无缝钢管。生产的不锈钢焊接换热管主要不锈钢焊接换热管主要应用于大型石油石化企业的换热设备,并应用于大型石油石化企业的换热设备,并为全国近为全国近2020多个省市自治区多个省市自治区
3、5050多家地方、民营大型石油石化、天多家地方、民营大型石油石化、天然气及煤化工企业各类大型换热设备提供产品和服务,部分产品然气及煤化工企业各类大型换热设备提供产品和服务,部分产品还运用于军用和民用领域,产品和服务深得用户的肯定。还运用于军用和民用领域,产品和服务深得用户的肯定。2009.07建安工程有限公司 小小组组成成立立于于20082008年年3 3月月,注注册册号号为为200840200840,课课题题类类型型为为“现现场场型型”,小小组组由由车车间间主主任任、技技术术人人员员及及班班长长等等6 6人人组组成成。围围绕绕“不不锈锈钢钢焊焊管管一一次次成成品品率率”课课题题展展开开活活动
4、动,活活动动时时间间为为20082008年年3 3月月至至次次年年3 3月。小组成员如下表:月。小组成员如下表:序序号号姓名姓名性性别别文化文化程度程度职务职务组内任组内任职职TQC教教育时间育时间活动分工活动分工123456小小 组组 概概 况况12009.07建安工程有限公司小组名称:焊管制造小组名称:焊管制造QCQC小组小组活活动动时时间间:20082008年年3 3月月20092009年年3 3月月课题:提高不锈钢焊课题:提高不锈钢焊管一次成品率管一次成品率活动次数:活动次数:8 8次次TQCTQC学习时间:学习时间:4848小时以上小时以上小小组组简简介介选题:选题:20082008
5、年年3 3月月现状分析及原因分析:现状分析及原因分析:20082008年年3 3月月制定对策:制定对策:20082008年年4 4月月对策实施:对策实施:20082008年年4 4月月1010月月效果检查:效果检查:20082008年年1111月月巩固提高:巩固提高:20082008年年1212月月20092009年年3 3月月活活动动时时间间安安排排成员参加率:成员参加率:100%小组活动情况表小组活动情况表 小 组 概 况12009.07建安工程有限公司 选 题 理 由2 市场需求市场需求不不锈锈钢钢焊焊接接管管应应用用范范围围很很广广,国国内内制制造造厂厂家家也也多多,高端的、质量过硬的
6、工业用焊管将具备竞争优势。高端的、质量过硬的工业用焊管将具备竞争优势。顾客要求顾客要求现现我我公公司司生生产产的的不不锈锈钢钢焊焊管管主主要要用用于于化化工工行行业业,有有耐耐压压、耐耐腐腐蚀蚀、耐耐高高温温要要求求,焊焊管管质质量量是是企企业业声誉的重要影响因素,质量过硬才能留住顾客。声誉的重要影响因素,质量过硬才能留住顾客。企业现状企业现状不不锈锈钢钢焊焊管管一一次次成成品品率率现现仅仅为为89.97%89.97%,而而公公司司要要求求进进一一步步提提高高一一次次成成品品率率,以以提提高高焊焊管管的的产产量量,为公司创造更多的经济效益。为公司创造更多的经济效益。选择课题选择课题选题选题“提
7、高不锈钢焊管一次成品率提高不锈钢焊管一次成品率”。2009.07建安工程有限公司现 状 调 查3 月份月份 0707年年 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1月月0808年年 2 2月月 产量产量(吨)(吨)42.2342.2343.3343.3345.145.18 844.144.12 244.7744.7745.0845.0844.2744.2743.9543.9542.842.87 744.844.89 9焊管一次焊管一次成品率成品率%89.8189.8190.4390.4388.288.26 690.290.28 889.1989
8、1989.7289.7292.0292.0291.2391.2388.588.53 390.290.24 4不锈钢焊管一次成品率图不锈钢焊管一次成品率图 86.00%87.00%88.00%89.00%90.00%91.00%92.00%93.00%5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月不锈钢焊管一次成品率2009.07建安工程有限公司序号序号项项 目目频数(次)频数(次)累积数(次)累积数(次)累积百分数累积百分数(%)1 1焊缝质量不合要求焊缝质量不合要求20620620620653.9353.932 2外观质量不合要求外观质量不合要求818128728775.1375.133
9、3长度不合格品长度不合格品464633333387.1787.174 4包装运输致损包装运输致损353536836896.3496.345 5原材料质量差原材料质量差5 537337397.6497.646 6其它其它9 9382382100100合计合计382382382382100100 为了找出不锈钢焊管一次成品率低的问题症结所在,我们小组收集为了找出不锈钢焊管一次成品率低的问题症结所在,我们小组收集2007年年5月月2008年年2月间焊管一次成品率记录,对影响焊管一次成品月间焊管一次成品率记录,对影响焊管一次成品率低的因素进行调查分析,作统计调查表和排列图如下。率低的因素进行调查分析,
10、作统计调查表和排列图如下。2007年年5月月2008年年2月影响不锈钢焊管一次成品率的项目统计表月影响不锈钢焊管一次成品率的项目统计表现现 状状 调调 查查32009.07建安工程有限公司 影响不锈钢焊管一次成品率的主要症结为:影响不锈钢焊管一次成品率的主要症结为:焊缝质量不符合要求焊缝质量不符合要求!影响不影响不锈钢焊锈钢焊管一次成品率的因素排列管一次成品率的因素排列图图:现现 状状 调调 查查32009.07建安工程有限公司目标值的设定 4通通过对现过对现状的状的调查调查分析,我分析,我们们小小组组全体成全体成员认为员认为小小组组活活动动的的目目标值标值定定为为:92.00%活动前活动前:
11、89.97%89.97%目目标标值值:92.00%92.00%2009.07建安工程有限公司目标值制定的依据5我我公公司司焊焊管管制制造造工工艺艺先先进进,拥拥有有自自己己的的一一套套制制造造经经验验和和改改进进工工艺艺,从从0303年年不不锈锈钢钢焊焊管管投投产产以以来来,产产品品已已广广泛泛应应用用于于缠缠绕绕管管式式换换热热器。器。焊焊管管生生产产线线近近年年已已进进行行优优化化改改进进,机机械械化化、自自动动化化程程度度更更高高,增增加加了了各各4 4套套焊焊缝缝自自动动跟跟踪踪装装置置、在在线线涡涡流流检检测测装装置置、2 2套焊缝内整平装置。套焊缝内整平装置。目标值目标值可实现可实
12、现分分析析20072007年年1111月月份份、1212月月份份的的数数据据,不不锈锈钢钢焊焊管管一一次次成成品品率率曾曾达达到到或或接接近近目目标标值值水水平平,通通过过小小组组成成员员的的攻攻关关,可可实现目标。实现目标。通通过过计计算算,只只要要把把焊焊缝缝质质量量不不合合格格频频次次减减少少50%50%次次,焊焊管管一一次次成成品品率率将将提提高高2.04%2.04%,就就可可达达到到活动目标值。活动目标值。2009.07建安工程有限公司 原 因 分 析 6焊焊缝缝质质量量不不合合要要求求设备设备环环境境工工艺艺原料原料人人操作波操作波动动大大生生产设备产设备运运行不行不稳稳原材料原材
13、料质质量量 差差节节点控制不点控制不正确正确外部工序外部工序对对生生产产影响影响成型和成型和牵牵引速度不一致引速度不一致模具模具对对中不理想中不理想开关机开关机时焊时焊管管进进水水表面表面龟龟裂或起皮裂或起皮结结垢垢对焊对焊管管污污染染操作技操作技术术水平低水平低玻璃管更玻璃管更换换不及不及时时钨针连续钨针连续使用使用时间过长时间过长焊缝焊缝偏偏焊焊培培训训不到位不到位造成不锈钢焊管一次成品率低树图 2009.07建安工程有限公司确 定 主 因 7操作技术水平低不是主要因操作技术水平低不是主要因确确认认一、培一、培训训不到位不到位验证验证时间时间3 3月月1717日日1818日日验证验证方方法
14、法现场调现场调查查确确认认人人葛葛伟伟标标准准达到独立达到独立顶岗顶岗、取得相、取得相应岗应岗位位资资格格证证验证验证结结果果查职查职工培工培训记录训记录:焊焊管管职职工都按要求工都按要求进进行培行培训训,在公,在公司技能司技能签签定考定考试试中达到了独立中达到了独立顶岗顶岗条件并取得相条件并取得相应资应资格格证证。个。个别别青工青工处处于于见习见习期,操作期,操作还还不熟不熟练练,通,通过导过导师带师带徒、徒、岗岗位培位培训训,操作技能水平已逐步提高直至可,操作技能水平已逐步提高直至可独立独立顶岗顶岗。结论结论2009.07建安工程有限公司焊焊逢偏逢偏焊焊是主要因素是主要因素成型和成型和牵牵
15、引速度不一致不是主要因引速度不一致不是主要因确确认认二、二、焊缝焊缝偏偏焊焊验证时验证时间间3 3月月1717日日3030日日验证验证方法方法现场测试现场测试确确认认人人何永何永红红标标准准焊焊逢偏逢偏焊焊不超不超过过0.15mm0.15mm验证结验证结果果查查3 3月月1616日日3030日生日生产产的的焊焊管,有管,有4 4支管子支管子焊缝焊焊缝焊偏,超偏,超过过允允许许范范围围,偏,偏焊焊达达0.28mm0.28mm,经过盘经过盘管工序冷加工后管工序冷加工后产产生裂生裂纹纹,水下气,水下气压试验时发现压试验时发现泄泄漏。漏。结论结论确确认认三、成型和三、成型和牵牵引速度不一致引速度不一致
16、验证时验证时间间3 3月月2222日日2424日日验证验证方法方法现场测试现场测试确确认认人人邱邱跃跃标标准准焊焊管外径偏差在管外径偏差在0.10mm0.10mm之内、之内、椭圆椭圆度偏差控制在外径偏差度偏差控制在外径偏差值值的的80%80%验证结验证结果果查查3 3月月2222日日2424日生日生产现场产现场,焊焊管外径偏差控制管外径偏差控制较较好,保持在好,保持在0.09mm0.09mm之内、之内、椭圆椭圆度偏差控制在度偏差控制在0.06 mm0.06 mm之内,均符合之内,均符合质质量要求,表明成型量要求,表明成型和和牵牵引速度不一致引速度不一致对焊对焊管成型的影响可控的。管成型的影响可
17、控的。结论结论 2009.07建安工程有限公司表面表面龟龟裂或起皮不是主要因裂或起皮不是主要因玻璃管玻璃管结结垢垢对焊对焊管管污污染是主要因素染是主要因素确确认认四、表面四、表面龟龟裂或起皮裂或起皮验证时验证时间间3 3月月23232525日日验证验证方法方法现场调查测现场调查测试试确确认认人人周耀周耀标标准准原材料呈金属光原材料呈金属光泽泽,表面无起皮、裂,表面无起皮、裂纹纹,化学成分符合要求,化学成分符合要求验证结验证结果果查查4 4个炉批号的个炉批号的5252卷原材料,材料的内、外表面光滑,有光卷原材料,材料的内、外表面光滑,有光泽泽,没有,没有裂裂缝缝、折叠、分、折叠、分层层、起皮等、
18、起皮等现现象,化学成分象,化学成分经经分析也符合要求。分析也符合要求。结论结论确确认认五、玻璃管五、玻璃管结结垢垢对焊对焊管管污污染染验证时验证时间间3 3月月1818日日3131日日验证验证方法方法统计统计分析分析确确认认人人邱邱跃跃标标准准焊焊管无裂管无裂纹纹,经经在在线涡线涡流流检测检测合格、水下气合格、水下气压试验压试验保保压压3030秒以上无泄漏秒以上无泄漏验证结验证结果果查查3 3月月1515日日3131日生日生产产的所有的所有焊焊管,有管,有3 3支管子支管子产产生生环环向裂向裂纹纹,表面有黄,表面有黄绿绿色附着色附着污污染物,分析染物,分析为为因玻璃管因玻璃管结结垢垢对焊对焊管
19、管污污染,染,经热处经热处理工序后理工序后导导致脆性增致脆性增强强,再,再经过盘经过盘管工序冷加工后管工序冷加工后产产生裂生裂纹纹。结论结论2009.07建安工程有限公司开关机开关机时焊时焊管管进进水不是主要因素水不是主要因素钨针连续钨针连续使用使用时间过长时间过长是主要因素是主要因素确确认认六、六、钨针连续钨针连续使用使用时间过长时间过长验证时验证时间间3 3月月1717日日2929日日验证验证方法方法调查统计调查统计确确认认人人葛葛伟伟标标准准钨针钝边为钨针钝边为1.21.21.5mm1.5mm,焊缝焊缝成型流成型流畅畅美美观观,无,无夹夹渣、渣、夹钨夹钨缺陷缺陷验证结验证结果果查查3 3
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