质量管理课程设计整理版.docx
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1、质量管理实训报告学生姓名:蔡丽莹 02 黄凤仪 17黄婉清 19 林华婷 27实训指导教师:罗涛二。一七年六月一、案例背景某电缆厂生产的某种电线有 8 个生产工序:压胶、挤橡、硫化、试电、编织、过油、 塑胶、包装。据分析,电线的质量不稳定,有时废品率高达20%以上。为了解决这一问题 保证产品质量的稳定性,企业成立了课题组,进行了如下的分析和决策。二、问题解决1寻找造成质量不稳定、废品率高的主要质量问题根据需要,从废品电线中随机抽检获得110个数据,如表1 所示:表1不合格项目压胶硫化塑胶挤橡其它不合格数101725553注:试电、编织、过油、包装各工序的不合格率极小,故全部合并为“其他”一项作
2、图:系列1系列21000%0.00%累计频率50o o O4 3 2不合格数10O100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%根据统计资料画出它的排列图,如图 1-1所示。从图 1-1 中可以看出,造成项目不合格 的主要因素是挤橡和塑胶两个问题。解决了这两个问题,就可以少出不合格数80 件,降低 不合格率 72.73%。2分析主要质量问题产生的原因 通过上述分析得知,主要质量问题是“挤橡”。即“挤橡”工序是造成电线质量不稳定 的关键工序。针对这一情况,课题组召开质量分析会,就挤橡工序通过因果图进行详细分析, 图1 所示。经过因果
3、图分析结论如下:人员素质差机料温橡时间短设备陈旧责任心不牵引不稳配比不准混合胶质量差湿度不符导体质量差橡料焦烧内外模对不好十字交叉排线 噪音大_张力不均 药水槽划伤粉尘多法环境挤 橡 质 量 问 题图13分析关键工序“挤橡”的生产稳定情况在第“2”步的分析中,虽然明确了影响挤橡工序质量的各种原因,但并不了解挤橡工序质量的现状。因此,从工序中随机抽取了22 组 110个数据(挤橡工序的质量特性是挤橡厚度,标准为(10.1) mm),如表2所示:表 2测量单位:0.01图及分析:图 3-1 直方图根据图 3-1的形状可以看出其类型属于锯齿型。作频数分布表时,如分组过多,会出现 此种形状。另外,当测
4、量方法有问题,或读错测量数据时,也会出现这种情况。4分析关键工序“挤橡”的工序能力 通过第“3”步的分析,可以看出直方图形状为两边低中间高,左右基本对称,没有明 显的“失稳”情况,说明工序处于稳定状态。但其工序能力是否满足技术要求呢?满足的程 度如何?请进一步分析工序能力,并计算工序不合格品率?经计算工序能力指数Cpk可知挤橡工序的工序能力不足。针对这一情况,请你提出提高 工序能力的思路和措施(请查阅相关资料)。课程组在采纳你提出的措施的基础上,又采取了“三自,一控”的质量控制方法(见表 3)表3序号检杳内容执行标准采用手段1操作者对自己的产品进行检查按工艺规范和标准卡尺2区分合格品与不合格品
5、按工艺规范和标准卡尺3自己做好加工者,日期,质量标记自己定标记,记录自检记录表4操作者要控制自检正确率自检正确率=专检合格电口厲*100 自检合格100每天统计5操作者要求自检正确认真自检上述措施实施一段时间后,为了验证其是否有效,随机抽检产品,取得 100 个数据,如 表4 所示。请通过核算工序能力指数,计算工序不合格率,来评价采取措施后的工序质量状 态。表4计算结果:公差中心为:计算结果样本个数(n):110样本平均数(Aver):1.0053样本标准差(S):0.0269样本上偏差(Tu):1.100样本下偏差(T1):0.900由题目给出的表,经计算得到下表:M=UL21.100 +
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